大港采油三厂作业一区断脱泵杆打捞纪实
发布时间 2015-01-09 来源 -
泵阀英才网讯】1月5日,大港油田自6-33井泵杆断脱。6名员工连续奋战5个小时,油井顺利恢复生产,节约成本9万余元,减少原油损失15吨。一口抽油井的泵杆发生断脱,解决方法主要有两种:一是上修,二是自行实施泵杆打捞。大港油田公司技能专家赵常明细算了这样一笔账。
  成本对比:一口井进行一次普通的检泵作业,平均上修费用10万元。而打捞一根泵杆平均费用为5000元。
  占产周期对比:一口井普通检泵作业检修时间为5天,平均产量恢复期为7天。打捞一口井的泵杆需要16个小时,平均产量恢复期为20个小时。
  其他对比:一是上修井算躺井,必须接受躺井率考核。根据采油厂躺井考核计算方法,每多躺一口井扣罚1000元,每少躺一口井奖励1000元。而捞杆停井不算躺井。二是上修作业要进行大排量洗井,会造成地层污染。捞杆只需要调好掺水量保证地面管线畅通就行,不会造成地层污染。
  “捞杆虽然累,但是有这么好的效益,再累也值了。”管井工张林的话语代表了一大部分管井工的心声。
  “因为我们及时打捞断脱的泵杆,躺井率由8.09%下降至2.99%,连续创下历史新低,捞杆成功率高达92%。”管理科李广强说。
  捞杆是高强度、安全保障要求极高的一项工作,这个作业区员工能高效完成任务,究竟有啥秘诀?
  第三管理站站长刘广军说,他刚任站长时适逢雨季,一口井因泵杆断脱需要进行作业检泵,但是因为道路被淹,修井队大型车辆无法进入,为此要停井3天。由于产量紧张,员工心急,有人提出用吊车自行打捞的建议。从准备工作到捞杆完工,前后共用了不到8个小时,油井就恢复正常顺利运转了。后来一算经济账,效益比想象得要高。之后,这个管理站便形成有断杆必捞的制度。2014年,这个作业区成功打捞泵杆56井次,成功率高达92%,直接节约成本502万元,减少原油损失2000余吨。
  如何保持捞杆工作安全长效?这个作业区成立了捞杆作业区操作规程、安全指导小组,收集每次捞杆作业中出现的问题和难点进行分类,并组织技术人员、生产骨干等进行讨论,不断完善和健全“抽油泵杆打捞安全操作规程问题汇编”“泵杆打捞安全作业指导”“泵杆打捞管理考核办法”等配套制度,实现泵杆安全打捞零事故。
  在泵杆打捞工作中,这个作业区提出了更高标准。
  首先,尽量选用快提快放的吊车,根据断头情况选用最佳的打捞工具,在确保安全施工的基础上,最大限度地缩短捞杆时间,以减少井液在井筒内的滞留时间,便于及时恢复生产。其次,每个捞杆现场必须铺设彩条布或塑料布,确保提出的泵杆摆放规范,防止泵杆粘上泥土或对井场造成污染。再次,对于捞杆后启井困难的油井,优选处理井筒的方式方法,通过加药、蒸汽及电泵液洗井等措施,减少洗井对油层造成的污染。最后,对连续发现杆断和大于500米井段腐蚀的油井,全井更换泵杆;对发现偏磨的泵杆,除了要延伸更换泵杆之外,还要采取防偏磨措施。
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